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煉鐵廠石灰車間成品破碎系統(tǒng)節(jié)能改造

文章作者:蔣壽延 來源:博長控股 發(fā)布時間:2014/06/16 瀏覽次數(shù):3130
      1 前言

石灰車間成品破碎系統(tǒng)是石灰車間生產(chǎn)線的最后一道工藝生產(chǎn)工序,破碎系統(tǒng)如何直接影響到整條生產(chǎn)線的效果。為了使車間生產(chǎn)更符合節(jié)能要求,煉鐵廠對石灰車間的成品破碎系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能改造。

2  原有系統(tǒng)的不合理之處

石灰車間成品破碎系統(tǒng)原有三臺破碎機(jī)和一臺振動篩,正常生產(chǎn)出灰破碎時,需要1#破碎機(jī)和2#破碎機(jī)或者1#破碎機(jī)和3#破碎機(jī)等兩臺破碎機(jī)與一臺振動篩同時生產(chǎn)方能滿足生產(chǎn)要求,經(jīng)過一段時間的生產(chǎn)后,石灰車間的生產(chǎn)技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)石灰膽石低于35%時,兩臺破碎機(jī)同時生產(chǎn),破碎機(jī)負(fù)荷較輕,運(yùn)行電流不大,設(shè)備利用率不高,設(shè)備潛能沒有得到充分發(fā)揮。

3  初次改造方案

3.1  在確定改造目標(biāo)后,結(jié)合現(xiàn)場情況,我們決定當(dāng)石灰膽石低于35%時,成品破碎系統(tǒng)只用2#破碎機(jī)或者3#破碎機(jī)等一臺來組織生產(chǎn),甩開振動篩和1#破碎機(jī)。為甩開振動篩和1#破碎機(jī),我們需在2#成品皮帶頭輪處增加一個手動翻板,把石灰由成品2#皮帶,直接導(dǎo)向成品3#皮帶,石灰不經(jīng)過振動篩和1#破碎機(jī),再流向2#破碎機(jī)或3#破碎機(jī),這樣就可以只用2#3#破碎機(jī)來生產(chǎn),甩開了1#破碎機(jī)和振動篩。

3.2  實(shí)施初次改造后,在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)以下問題:一是石灰車間原有系統(tǒng)只能工作在自動聯(lián)鎖啟機(jī)狀態(tài),因?yàn)橹挥性谧詣勇?lián)鎖啟機(jī)狀態(tài)下,所有設(shè)備才能得到有效保護(hù),當(dāng)發(fā)生故障時,設(shè)備才能正常停機(jī),而在這種工作狀態(tài)下,如果1#破碎機(jī)和振動篩沒有運(yùn)行,所有設(shè)備就不能啟機(jī)。二是要甩開1#破碎機(jī)和振動篩,該系統(tǒng)就只有工作在手動啟機(jī)模式,所有設(shè)備只能1臺接著1臺手動啟機(jī),且操作工操作繁鎖,設(shè)備相互之間沒有保護(hù),如任一臺設(shè)備發(fā)生故障,與之相關(guān)聯(lián)設(shè)備不能自動停機(jī),造成事故的擴(kuò)大。且經(jīng)過一段時間的使用,發(fā)現(xiàn)如果2#3#破碎機(jī)在破碎過程中,遇到了鐵塊、機(jī)械、電氣等原因跳閘,成品皮帶和給料機(jī)就很難及時停機(jī),會使2#3#破碎機(jī)堵料過多,清空破碎機(jī)需要耗費(fèi)大量人力,大大增加了操作工的勞動強(qiáng)度。

4  再次改造方案

為了解決初次改造后的問題,我們決定自行編寫自控程序以改變控制方式,在自控程序的編寫改動過程中,本著對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神,為了滿足生產(chǎn)需要,技術(shù)人員對自控程序進(jìn)行了仔細(xì)修改,有的程序?yàn)榱私鉀Q一個問題反復(fù)修改多次,從技術(shù)上保證了方案的實(shí)施,做到了在生產(chǎn)過程中停1#破碎機(jī)和振動篩,與之相關(guān)聯(lián)設(shè)備不會自動停機(jī),啟動1#破碎機(jī)和振動篩時,也無須停止與之相關(guān)聯(lián)設(shè)備,就能立即投入,完全做到了系統(tǒng)在自動聯(lián)鎖啟機(jī)狀態(tài)下,1#破碎機(jī)和振動篩能隨意停機(jī)和隨意投入,保證了該系統(tǒng)可靠運(yùn)行,節(jié)電改造取得了圓滿成功。

5  改造成果

5.1  節(jié)電效果明顯:通過改造,停用1臺振動篩和1#破碎機(jī)兩臺設(shè)備,振動篩電機(jī)11KW,1#破碎機(jī)電機(jī)90KW,每天可以停用15小時,全年節(jié)約電能100×15×360=540000KWh,按每度電0.65元計算,全年節(jié)約電費(fèi)540000×0.65=351000,全年可節(jié)約電費(fèi)35萬元。

5.2  大大減少了振動篩和1#破碎機(jī)空運(yùn)轉(zhuǎn)時間,減少了機(jī)械磨損,全年可降低機(jī)械維修費(fèi)用約5萬元。

 5.3  通過改造,極大的完善了成品破碎系統(tǒng)的自控程序,解決了在生產(chǎn)過程中1#破碎機(jī)和振動篩能隨意停機(jī)和隨意投入,大大減少了操作工的勞動強(qiáng)度,防止了誤操作的發(fā)生,保證了系統(tǒng)可靠運(yùn)行。

5.4   大大減少了破碎機(jī)堵料的發(fā)生,即減輕了操作工的勞動強(qiáng)度,又做到了設(shè)備能互相聯(lián)鎖保護(hù),防止了事故的發(fā)生。

6  結(jié)語

設(shè)備節(jié)能不僅是降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品市場競爭力的重要途徑,更是企業(yè)必須承擔(dān)的促進(jìn)全社會資源永續(xù)利用的重要責(zé)任,也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的永恒主題,在日常的生產(chǎn)生活中,只有善于觀察、勤于分析才能發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備的不合理之處,使設(shè)備的節(jié)能工作做到最優(yōu)。
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